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經(jīng)驗(yàn)分享:三菱印刷機(jī)的常見故障
2014-12-02 17:01 來源:恒松商貿(mào) 責(zé)編:顧穎瑩
- 摘要:
- 故障現(xiàn)象一:橫紋墨杠:日本三菱對開多色印刷機(jī)多年來一直印刷780mm×540mm規(guī)格的紙張,隨著書刊開本趨于國際化,改為印刷880mm×540mm規(guī)格的紙張。當(dāng)操作人員在使用該機(jī)完成品紅版和黃版的疊印時(shí),發(fā)現(xiàn)距紙張拖梢約80mm處有一墨杠。剛開始認(rèn)為是品紅色組有問題。便檢查著墨輥與串墨輥、著墨輥與印版之間的壓力,檢查墨輥?zhàn)欠衲p松動,以及按技術(shù)參數(shù)要求更換上新的橡皮布和襯墊等,將設(shè)備調(diào)整到最佳狀態(tài)后重新試印,墨杠依然存在。操作人員又把品紅版換到另一色組印刷,墨杠同樣存在。由于交貨時(shí)間緊迫,操作人員不得不換到另外一臺對開四色印刷機(jī)上去印刷,出乎意料的是墨杠還是在紙張的同一位置上出現(xiàn)。因此操作人員懷疑是膠片有問題,于是又把膠片換一方向重新曬版試機(jī),結(jié)果墨杠還是出現(xiàn)在同一位置,這樣認(rèn)定墨杠與墨輥和膠片無關(guān)。
故障現(xiàn)象二:其中一臺對開四色印刷機(jī)在使用時(shí)曾發(fā)生印品一端發(fā)虛的現(xiàn)象,同時(shí)機(jī)器突然自動停車,再開機(jī),機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)不起來,但正反車卻能點(diǎn)動:故障排除先檢查水、墨輥的壓力,沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,再仔細(xì)察看水輥支架,未發(fā)現(xiàn)有損壞。后來認(rèn)為是電機(jī)或電氣系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致機(jī)器不運(yùn)轉(zhuǎn),但電工對設(shè)備進(jìn)行全面檢測也沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。用搖把手工搖動機(jī)器,感覺機(jī)器異常沉重。打開右側(cè)護(hù)罩檢查,發(fā)現(xiàn)橡皮滾筒的一個連接塊的固定螺絲松動,導(dǎo)致合壓不到位,滾筒壓力一頭輕一頭重,致使印品一端發(fā)虛。將該螺絲重新緊固,試開機(jī),令人意想不到的是機(jī)器能運(yùn)轉(zhuǎn)了,印品也不再發(fā)虛了,看來引發(fā)這一雙重故障的是同一個原因。經(jīng)分析得知,合壓部位出現(xiàn)故障,導(dǎo)致滾筒一頭壓力變輕,故印品自然發(fā)虛,而滾筒不平行則失去平衡,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)阻力自然加大,故運(yùn)轉(zhuǎn)困難。
故障現(xiàn)象三:一臺膠印機(jī)一段時(shí)間經(jīng)常有輸紙歪斜現(xiàn)象發(fā)生:開始斜張的幅度較小,通過調(diào)節(jié)傳紙帶的松緊度及吸風(fēng)量就可以解決。但過了一段時(shí)間,輸紙歪斜故障再次出現(xiàn),而且斜張幅度比上次要大。調(diào)節(jié)傳紙帶至最緊、吸風(fēng)量至最大,均未奏效。調(diào)節(jié)單邊壓紙輪,借助前吸風(fēng)、后吸風(fēng),仍無效果。由于業(yè)務(wù)緊張,斜張對印刷的影響也不大,所以就一直拖著沒去解決。過了一段時(shí)間,斜張幅度更大了,而且經(jīng)常因斜張引起輸紙不暢而停機(jī),嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)和印品質(zhì)量。
故障排除:因?yàn)檎{(diào)節(jié)飛達(dá)的所有可操作部位都不起作用,所以認(rèn)為故障是機(jī)械方面的原因引起的。對上述調(diào)節(jié)復(fù)位后,操作人員對機(jī)臺飛達(dá)部位傳紙帶進(jìn)行了測量,結(jié)果發(fā)現(xiàn)兩根傳紙帶同時(shí)轉(zhuǎn)一個來回位置就相差6mm,所以懷疑是傳紙帶老化。對速度較慢的傳紙帶進(jìn)行了更換,并重新開機(jī)試印,輸紙斜張仍未排除,且兩根傳紙帶轉(zhuǎn)一圈位置還相差5mm,所以認(rèn)定問題不在傳紙帶。
對于此棘手問題,操作人員只好順藤摸瓜,對所有與傳紙帶有關(guān)的機(jī)械零部件進(jìn)行了查看。發(fā)現(xiàn)輸紙板下面的傳紙帶松緊調(diào)節(jié)桿正常,只是不能調(diào)節(jié)如此大的幅度;前規(guī)處兩邊的軸承基本類似;再往上找,發(fā)現(xiàn)傳紙帶頂部操作側(cè)軸是橡膠軸套,而且可以通過萬向軸桿調(diào)節(jié)直徑。通過調(diào)節(jié)后開機(jī)試印,故障排除。
故障現(xiàn)象四:有一臺三菱對開印刷機(jī),常年主要用于彩報(bào)印刷,但在印刷過程中經(jīng)常出現(xiàn)張力不穩(wěn)定的現(xiàn)象,導(dǎo)致套印不準(zhǔn):故障排除首先,調(diào)大印刷過程中的張力,但很快發(fā)現(xiàn)斷紙次數(shù)直線上升。分析斷紙過程后發(fā)現(xiàn),斷紙現(xiàn)象或張力大的波動主要集中在加速或減速時(shí),這時(shí)張力的變化幅度較大,有時(shí)導(dǎo)致斷紙。通過分析故障現(xiàn)象,結(jié)合控制理論,最終認(rèn)識到這一故障的本質(zhì)所在。印刷機(jī)的張力系統(tǒng)是一個閉環(huán)控制系統(tǒng),在這個系統(tǒng)中磁粉制動器是執(zhí)行元件,張力控制板是控制元件,張力傳感器是反饋元件,從紙卷出來到張力傳感器的這一段紙路是延遲環(huán)節(jié)。由于環(huán)節(jié)較多,所以影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的因素復(fù)雜?刂评碚撛u價(jià)一般系統(tǒng)的指標(biāo)主要是穩(wěn)定性和快速性,具體到這一故障中就是快速性有余而穩(wěn)定性不足。所以,這一故障并不是某一零件出現(xiàn)了問題,而是整個張力控制系統(tǒng)的參數(shù)調(diào)整不夠準(zhǔn)確、合理。在勻速狀態(tài)下問題還表現(xiàn)不出來,但在變速狀態(tài)下由于速度對系統(tǒng)的沖擊,就會導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,甚至在特定情況下進(jìn)入自激狀態(tài),振幅越來越大,最終導(dǎo)致斷紙。即使不斷紙,這種大幅度的張力變化對彩報(bào)印刷套準(zhǔn)也是極為不利的。
由控制理論可知,增加系統(tǒng)積分系數(shù)可以提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,于是在系統(tǒng)控制板的積分環(huán)節(jié)上增加了一個1μF的電容,這樣可提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,抑制快速性。通過實(shí)際使用,效果令人滿意。
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